這一期給大家介紹一下開料機(jī)跑板的原因及解決辦法,這也是開料機(jī)加工過程中會(huì)遇到的問題,。
開料機(jī)跑板原因分析
1,、機(jī)臺(tái)本身吸附力不好,整張板子吸附固定的問題不大,,加工小料的時(shí)候就吸附不住。
2、生產(chǎn)軟件生成的加工路徑不合理,,應(yīng)當(dāng)遵循先切小板再切大板,先切沒有連接的地方再切有連接的地方,,小板要從外邊往里面切,,遵循的原理就是產(chǎn)品不是依靠本身的吸附力固定住,而是靠其它的板材去輔助固定,,注:加工實(shí)木的時(shí)候尤其要注意材料的紋理,。
3、加工結(jié)束后清潔不到位,,臺(tái)面有細(xì)小的碎屑造成產(chǎn)品跟地板之間沒有有效的接觸,,漏氣影響摩擦力造成跑板。
4,、加工時(shí)刀具過切量太大,,臺(tái)面底板加工留下的深淺不一的刀痕,刀痕加工時(shí)會(huì)漏氣,,造成材料跟底板之間吸附力小,,同時(shí)造成接觸面小,根據(jù)單位面積摩擦力公式,,摩擦力等于摩擦因數(shù)乘以正向壓力,,接觸面積減少,正向壓力減小,,那么相對(duì)應(yīng)的摩擦力也會(huì)隨之減小,,在開料阻力不變的情況下,摩擦力小于阻力就會(huì)造成跑板,。
5,、真空泵自身負(fù)壓力能否達(dá)到需要的值,這個(gè)可以通過關(guān)掉吸附閥門的方式看真空壓力表數(shù)值,,正常單獨(dú)測(cè)試應(yīng)達(dá)到-0.7-1.2,。吸附全開也要控制在-0.5以上,太低吸附力不夠,。
6,、檢查吸附臺(tái)面與真空泵之間所有的連接處漏氣情況,還有底板邊緣是否有漏氣的情況,,單獨(dú)測(cè)試一個(gè)吸附區(qū)吸力,。
7,、如果是在海拔相對(duì)較高區(qū)域,建議使用功率大一些的真空泵,。
8,、臺(tái)面的結(jié)構(gòu)是否合理決定真空吸附效果。功率同等的真空泵,,不同規(guī)格的臺(tái)面的吸附效果是不同的,。
9、刀具選擇不合理,,刀具鈍化嚴(yán)重,,就會(huì)切割阻力大。
開料機(jī)跑板解決方法
1,、加工一段時(shí)間之后一定要清銑一次臺(tái)面,,可以有效解決產(chǎn)品與地板的有效接觸,增加吸附力,。
2,、更改軟件設(shè)置,增加斜向下刀和分層下刀功能,,減小切割阻力,。
3、加工完成后一定要清潔臺(tái)面,,因?yàn)橄铝铣龎m有的廠家做不好,,容易留下碎屑顆粒,188型,、6612型,、5210型。
4,、調(diào)整軟件的過切量,,重新對(duì)刀,效果主要體現(xiàn)在產(chǎn)品切斷不傷底板或輕微損傷,。
5,、檢查真空泵是否缺水,缺水加水,。真空泵本身的連接管是否堵塞,,清理后檢查負(fù)壓,,如果仍然沒有解決負(fù)壓值過小的問題,,可以通過堵住吸附口一到兩分鐘排氣的方式恢復(fù)吸附力。
6,、通過打膠,、貼膠帶,、緊螺絲的方式將漏氣點(diǎn)堵住,讓所有的空氣只通過臺(tái)面上方流動(dòng),。
7,、更換大功率真空泵。
8,、通過廠家更換臺(tái)面,,重新刻吸附臺(tái)面,增大吸附通道,,讓負(fù)壓均勻順暢的到達(dá)材料表面,,菱形吸附更有效果。
9,、更換刀具,,使用三刃TCT材質(zhì)刀具,開料更順暢,。
本期內(nèi)容介紹到這里,,給大家介紹的開料機(jī)跑板解決辦法有沒有幫助到您呢,我們下期再見,!